摘要:根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理。线损理论计算。配电变压器节能。基础资料。低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数。对电网进行升压改造。提高计量准确性。科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达论文网标工作具有重要意义。
关键字:线损;降损;潮流
广西电网公司1999年开始对43个代管县级供电企业进行农网建设与改造,通过积极推进各项改革措施,理顺农电管理关系,规范农电市场秩序,取得了明显的成效。截至2005年底,公司代管县级供电企业供电区域内农村供电综合电压合格率达到90百分号,比九五“末提高了15个百分点;2005年综合线损7。9百分号,同比下降0。41个百分点。
本文根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理。线损理论计算。配电变压器节能。基础资料。低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数。对电网进行升压改造。提高计量准确性。科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。
1代管县级供电企业线损考核情况
广西电网公司对43个代管县级供电企业开展了线损管理达标验收工作。从验收的情况看,除个别县公司的低压损耗超过12百分号的标准外,其余基本都能够按照南方电网公司标准开展节能降耗管理工作。但是,与先进地区比较,存在的差距仍然很大。广东电网公司南海。斗门和惠东三个县级企业的10kV线损都在4百分号。低压线损都在8百分号以下。对比之下,我们存在的主要问题有以下诸条。
无功管理工作重视不够。主要表现在:变电站。台区无功补偿不够,35kV及以上电网无功优化计算工作没有开展。检查中发现有一个县公司15座35kV变电站只有8座站装设补偿电容,2000多台配变只装设了50多套低压无功补偿,补偿度远远不够,另外一个县公司相当部分10kV线路功率因数在0。7~0。8之间。而电网无功优化计算则基本没有哪个县公司真正开展。
线损理论计算工作薄弱。相当部分企业没有开展线损的理论计算,线损管理缺乏理论依据。有个别县公司计算出来的理论数据和实际数据差距较大,没有进行分析查找原因并校正,也没有将计算结果作为线损管理的依据。
在配电变压器方面,仍有S7型高能耗变压器在运行,S9节能型变压器的普及不够。运行中的配电变压器普遍存在台变容量过大,而负荷率(在最大负荷时)很低及三相负荷不平衡的现象。
检查发现个别县公司计量室管理不达标(主要是温湿度。防尘。防水等环境条件和实验室管理制度执行),校验台和标准表未能及时送检,人员未能持证上岗,计量未能按规定进行轮校。轮换,有些表计甚至自报装以后十几年均未校验或更换。
有2个县公司执行分线分压分台区线损管理制度不到位,没有按标准进行线损分线分压分台区管理,对线损的分析。控制没有依据,造成线损分析不准确,有个别公司根本没有进行线损分析工作,凭感觉和经验进行线损管理。
基础资料不全,用电档案不准确。检查中发现个别县公司的数据报表是为了应付检查突击整理出来的,表计与台区变的对应不准确,图纸资料与现场状况不符,图纸资料的更新滞后于现场运行设备的变动。
在城网改造中,都注重改造了10kV主线,而变压器380V以下的低压线路则基本未进行改造。目前运行中的低压线路现状是陈旧。凌乱。搭头多。线路过长,这不仅存在安全隐患,也使线损增加。
2降低线损的技术措施
2。1采用无功功率补偿设备提高功率因数
在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少发电机送出的无功功率和通过线路及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损耗。
2。2对电网进行升压改造
在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。升压是降低线损很有效的措施。升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要,以显著降低电力网的线损。具体可有如下措施。
分流负荷,降低线路的电流密度。利用变电站剩余出线间隔,对负荷大。损耗高的线路进行分流改造,通过增加线路出线的方式降低线路负荷,从而降低线损。
调整负荷中心,优化电网结构。针对农村10kV配电网中存在的电源布点少,供电半径过长的问题,采取兴建新站和改造旧站的方法来缩短供电半径,农村低压配电网中则采取小容量。密布点。短半径的方式来达到节电的目的。
改造不合理的线路布局,消除近电远供,迂回倒送现象,减少迂回线路,缩短线路长度。
对运行时间长。线径细。损耗高的线路更换大截面的导线。
更新高损主变,使用节能型主变。
主变应按经济运行曲线运行,配有两台主变的要根据负荷情况投运一台或两台主变,并适时并。解裂运行。
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